【事故档案】浙江嘉吉化工工程有限公司“9·21”物流装车事故
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【事故档案】浙江嘉吉化工工程有限公司“9·21”物流装车事故

178580 【事故档案】浙江嘉吉化工工程有限公司“9·21”物流装车事故
01
关键词

物    料:

化学反应:

设    备:

事故类型:生产安全责任事故

    节:

地    点:海南精细化工项目二期工程道路上

人员伤亡:1人死亡

财产损失:280万元

环境污染:

调查报告:

现场图片:有

现场视频:

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02
事故经过和救援情况
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 2022年9月21日上午6时56分,浙江嘉吉员工王某兵为租用的半挂车办理临时入场手续,准备将本公司叉车等退场机具装车运回浙江,7时40分王某兵驾驶公司自有叉车在胡某辉(死者)、彭某然配合下将搅拌机、砌砖机等陆续装在半挂车的头、尾部,预留中部空档装叉车。因浙江嘉吉无起重设备,无法完成叉车的装车作业,此时沂源公司随车吊司机王某波刚完成中建安装的作业任务,将随车吊停在道路上。随车吊司机王某波与浙江嘉吉员工王某兵是老乡,两人熟识,于是浙江嘉吉员工王某兵在未通知普灿沧海环保设备(北京)有限公司的情况下向随车吊司机王某波请求帮忙吊装叉车,王某波在未征求沂源公司同意的情况下,擅自进行9时20分左右开始作业,王某兵组织同事胡某辉、彭某然将钢丝绳挂在叉车吊点上后,王某兵通知王某波开始起吊,准备从车厢右侧厢板上方打开的栏杆处吊入车厢内。当叉车吊起,半个车身进入车厢时,王某兵安排胡某辉、彭某然到车厢内空档处接叉车就位。因车厢中部的立柱阻挡,两,人多次调整叉车,均无法全部进入车厢。于是胡某辉指挥王某波提升高度,准备将叉车从立柱上方越过吊入车厢。
9时50分左右,在王某波提升叉车过程中,钢丝绳突然断裂,叉车掉落到半挂车车厢右侧方厢板上导致侧翻,将站在半挂车车厢内左侧的胡某辉挂倒,叉车顶棚框架压在胡某辉后背和左腿上。
事故发生后,现场人员帮助将叉车驾驶室顶棚框架抬起,救出胡某辉。王某兵拨打东方市120电话,10时22分救护车将胡某辉送达东方市人民医院并进行急救。经抢救无效,16时26分医院宣布胡某辉死亡。

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(图片来源:事故调查报告
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03
事故原因

(一)直接原因

1、随车吊钢丝绳断裂导致叉车坠落倾倒,顶棚框架压在胡长辉后背和左腿上,造成其受伤,送医后抢救无效死亡。

2、钢丝绳断裂原因分析

现场勘查情况:吊钩钢丝绳固定夹外露端可见60毫米的拉出痕迹。伸缩臂末端静滑轮支架弯曲,可见明显新鲜碰撞痕迹。吊钩支架顶部呈现碰撞痕迹,平面支架外侧左前角弯曲,根部呈现折断裂痕,旧断痕长度约24毫米,新断口长度6毫米。起吊高度核算:现场需要的起升高度=车厢立柱高度2.9米+叉车高度2.09米+吊挂起重物钢丝绳的垂直高度0.9米=5.89米,现场需要的起升高度5.89米>目前工况下随车吊能够提供的起升高度5.8米,由此推断,随车吊起吊时起升高度不足,导致随车吊顶杆。钢丝绳破断拉力分析:根据GB/T 6067-2010 《起重机械安全规程》及规范JGJ33-2021《建筑机械使用安全技术规程》的规定,牵引钢丝绳的安全系数应不小于5。选用的牵引钢丝绳型号为18*7,直径11毫米,公称抗拉强度1570MPa,由规范GB 8918-2006《重要用途钢丝绳》查得最小破断拉力为70.1KN。叉车及起重设备总重为4397kg,则4.397×1.1×9.8×5÷4=59.25KN<70.1KN,故使用的牵引钢丝绳满足要求。综上所述,钢丝绳断裂的直接原因是在叉车提升时,吊钩顶部与静滑轮支架接触碰撞,致使吊钩不能继续提升,吊车卷扬机继续提供拉力,导致钢丝绳过载断裂。

(二)间接原因

1、王某波违规作业,在无持证起重指挥人员情况下吊装;违反操作规程,在吊装过程中未确认吊装高度,操作不当,吊钩顶杆导致钢丝绳过载断裂,叉车坠落;违反随车吊使用说明书第10条“随车吊起重臂左右旋转角度不得超过45度”的规定,现场实际勘测吊装时已旋转至135度。

2、王某兵违反《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》(JGJ276-2012)第3.0.2条款“起重机操作人员、起重信号工、司索工等特种作业人员必须持特种作业资格证书上岗”规定,指挥吊装作业;在未办理作业票情况下违规组织作业。

3、胡某辉安全意识淡薄,违规站位,吊装作业时处于起吊设备倾倒半径范围内

4、沂源公司对起重设备操作人员劳动纪律、作业安全培训不到位,王某波擅自违章作业,导致事故发生

5、浙江嘉吉对作业现场安全管理不到位,未教育和督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程。

获取调查报告全文:3EHS安全山

(以上内容整理自浙江省应急管理厅发布的《浙江嘉吉化工工程有限公司“9·21”物流装车事故调查报告》
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