【事故档案】中国化工集团公司沧州大化TDI有限责任公司“5.11”爆炸事故
【事故档案】中国化工集团公司沧州大化TDI有限责任公司“5.11”爆炸事故

【事故档案】中国化工集团公司沧州大化TDI有限责任公司“5.11”爆炸事故

199070 【事故档案】中国化工集团公司沧州大化TDI有限责任公司“5.11”爆炸事故
01
关键词

物    料:硝酸

化学反应:

设    备:

事故类型:爆炸

    节:下井作业

地    点:中国化工集团公司沧州大化TDI有限责任公司TDI车间

人员伤亡:5人死亡,80人受伤,其中14人重伤

财产损失:

环境污染:

调查报告:

现场图片:

现场视频:

199071 【事故档案】中国化工集团公司沧州大化TDI有限责任公司“5.11”爆炸事故
02
事故经过和救援情
2007年5月10日16时许,由于蒸汽系统压力不足,氢化和光气化装置相继停车。20时许,硝化装置由于二硝基甲苯储罐液位过高而停车,由于甲苯供料管线手阀没有关闭,调节阀内漏,导致甲苯漏入硝化系统。22时许,氢化和光气化装置正常后,硝化装置准备开车时发现硝化反应深度不够,生成黑色的络合物,遂采取酸置换操作。该处置过程持续到5月11日10时54分,历时约12小时。此间,装置出现明显的异常现象:一是一硝基甲苯输送泵多次跳车;二是一硝基甲苯储槽温度高(有关人员误认为仪表不准)。期间,由于二硝基甲苯储罐液位降低,导致氢化装置两次降负荷。
5月11日10时54分,硝化装置开车,负荷逐渐提到42%。13时02分,厂区消防队接到报警:一硝基甲苯输送泵出口管线着火,13时07分厂内消防车到达现场,与现场人员一起将火迅速扑灭。13时08分系统停止投料,现场开始准备排料。13时27分,一硝化系统中的静态分离器、一硝基甲苯储槽和废酸罐发生爆炸,并引发甲苯储罐起火爆炸。
事故发生后,沧州市政府立即启动事故应急预案,成立事故救援指挥部,组织人力、物力全力进行抢险救援。先后调集周边地区50辆消防车、280余名消防官兵,展开灭火和抢救伤员。至当日16时30分火势得到控制,16时50分大火被扑灭;在灭火的同时调集35辆救护车赶赴事故现场实施伤员救治。由沧县政府在第一时间对周边群众进行了疏散。至5月11日14时30分,三个村近7000名群众全部转移到上风向2公里的安全地带。爆炸发生后当地环保部门立即对可能泄漏的光气、总挥发性有机物、二氧化氮、二氧化硫、氯气进行了连续监测,未发现异常。装置区域内部分泄漏物料和灭火用消防水留存于工厂地下污水管网,没有外排。
抢险救援工作于5月11日17时30分基本结束,当地政府组织疏散转移群众有序返回驻地。

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03
事故原因

(一)直接原因

这次爆炸事故的直接原因是一硝化系统在处理系统异常时,酸置换操作使系统硝酸过量,甲苯投料后,导致一硝化系统发生过硝化反应,生成本应在二硝化系统生成的二硝基甲苯和不应产生的三硝基甲苯(TNT)。因一硝化静态分离器内无降温功能,过硝化反应放出大量的热无法移出,静态分离器温度升高后,失去正常的分离作用,有机相和无机相发生混料。混料流入一硝基甲苯储槽和废酸储罐,并在此继续反应,致使一硝化静态分离器和一硝基甲苯储槽温度快速上升,硝化物在高温下发生爆炸。

(二)间接原因       

⒈生产、技术管理混乱,工艺参数控制不严,异常工况处理时没有严格执行工艺操作规程;在生产装置长时间处于异常状态、工艺参数出现明显异常的情况下,未能及时采取正确的技术措施,导致事故发生。

⒉人员技术培训不够,技术人员不能对装置的异常现象综合分析,作出正确的判断;操作人员对异常工况处理缺乏经验。

这次事故还暴露出工厂布局不合理,消防水泵设计不合理等问题。

获取调查报告全文:3EHS安全山

(以上内容整理自国家安全生产监督管理局发布的《中国化工集团公司沧州大化TDI有限责任公司“5.11”爆炸事故》
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